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连云港临工装载机配件转向油缸总成报价单AG尊龙凯时- 尊龙凯时官方网站- APP下载

2026-02-23 10:41:43
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  我公司近年购进的一台50C装载机,在施工过程中出现液力变矩器油温过高,变矩器油压降至0.8~1.0Mpa,且伴有泄漏,工作无力。在检查散热系统正常后,对变矩器拆检,发现导轮与止推挡圈接触面及第二导轮与自由轮座圈接触面有磨损,泄漏从涡轮轴骨架式橡胶油封处出来。在更换两导向轮、变矩器各部位密封圈及清洗更换变速箱传动油后,试机检查,装载机工作不到半个班时,又出现变矩器油温偏高,油压下降,工作无力。从变速箱检查孔检查传动油,发现变速箱油底壳中又有白色悬浮颗粒,仍有磨损的铝质合金粉末进入传动油。重新吊拆变矩器检查,发现仍是两导向轮有磨损,检查其它各部位均正常。将变矩器总成送该机生产厂家检修,返修后试机,上述问题仍然存在。后又经厂家技术人员到现场检修,仍无法解决此问题。在此情况下,决定自行对该变距器两导轮结构进行技术改进。装载机在作业过程中,液力变矩器根据负荷的变化将发动机的机械能进行扭矩转换后传给变速箱。由于转换过程中的能量损失,引起变矩器循环油温度升高,当温度升高太快且超过一定的限后,就会产生气泡和氧化沉淀,使传动油粘度下降,起不到润滑作用。同时造成橡胶油封破坏,产生泄漏等,致使变矩器工作特性变坏。而造成油温升高过快根本的原因是变矩器传动油循环流量不足或散热系统有故障。前面几次维修只是根据以析进行,对导轮磨损只考虑了装配关系,致使一直无法解决该机故障。该机的故障主要是由导轮磨损引起的,应从导轮磨损上找原因。该变矩器为双导轮综合变矩器,两导轮是与自由轮外圈装在一起,自由轮机构是棘轮结构,导轮旋转方向与发动机旋转方向相同。导轮磨损原因一是当导轮给予从涡轮传过来压力油力矩时,同时也受到压力油给予导轮的反作用力矩,致使导轮在高速旋转时受到轴向挤压力,轴向挤压力使导轮旋转时与止推挡圈接触面之间产生摩擦。同样,第二导轮也受到导轮传过来的压力油的反作用力矩,致使第二导轮在轴向挤压力作用下与自由轮座圈之间产生摩擦。某一ZL40装载机两转斗油缸活塞杆紧靠头部均严重弯曲并引起油缸漏油。据该车操作人员反映,活塞杆弯曲时并没引起注意,只是由于油缸严重漏油时才发现两活塞杆已弯曲。后经现场机务管理人员分析,故障的原因可能是驾驶操作人员技能不熟练,盲目超负荷作业所致。故该车进厂修理时,仅对两弯曲活塞杆制定了冷压校正修理方案。但装车使用仅几个台班,两油缸又出现严重漏油,两转斗油缸活塞杆又在原弯曲位置发生弯曲变形。之后,使用单位购置了原来两套新转斗油缸总成,装车使用几个台班后两转斗油缸活塞杆再次在相同位置发生弯曲变形。该装载机工作装置采用反转连杆机构,动臂为单板结构,两摇臂铰接支撑点位于动臂中部横梁上。通常造成液压缸活塞杆弯曲,一般应为液压缸受轴向压力过大而失稳弯曲,即弯曲现象发生在转斗油缸活塞杆受大弯曲力矩工况时。但对照已弯曲活塞杆弯曲部位及装载机作业工况受力分析,显然不属于液压缸因受轴向压力过大而弯曲。因为该活塞杆弯曲部位在紧靠活塞杆头部,也就是说在活塞杆接近完全收缩、小行程时弯曲的,而此时装载机实际作业工况正处于铲斗前倾卸料位置,并非处于工作装置受力大的典型工况。在装载机工作装置结构设计中,除了满足使用性能、技术经济指标、劳动条件等要求外,还保证作业时构件间无运动干涉。而该故障是在运行工作几年后发生的,新车时并未发现有该故障现象,由此推断,该故障是在经过长期使用后工作装置部分某些机件结构运动参数发生变化所致。经检查工作装置部分:动臂、连杆、摇臂、铲斗及其铰接支点无变形、开焊、裂纹、移位、松旷、咬死等现象;再检查动臂提升、铲斗翻转等技术参数指标,发现转斗前倾角远大于设计值45。一台ZL50型装载机,由于工作泵轴端骨架油封损坏,造成了变速油面升高的故障,修理人员在更换油封后不久,故障又再次发生。拆检工作泵时了现,骨架油封安装没有问题,与油封相配合的主动齿轮轴轴颈处没有伤痕,也没有毛刺;滚柱轴承没有松旷,轴承与主动轮轴轴颈的配合间隙为0.06mm,也符合要求;二次字符封环内孔及与密封环相配合的轴颈表居没有明显损伤,用千分表测量二次密封环相配合的轴径外径尺寸分别为φ42.017mm,φ41.960mm,两者间的间隙为0.057mm。很显然,故障是由于密封环磨损引起的。为什么冗长封环磨损后就会导致油封失效呢?其原因分析如下。该工作泵为CB-G3型齿轮泵,排量为160mL/r,额定流量为320mL/min,额定工作压力为16MPa。由于工作压力较高,为减少其内泄漏,提高泵的容积效率,该泵采用了二次密封技术,即在齿轮端面和侧板间为次密封,泄漏到轴承腔的液压油经二次密封环的密封为第二次密封。二次密封环处无法从员端泄漏的液压油经前泵盖上的小孔流回吸油腔。由此可见,这样的二次密封,要求密封环内孔和与之相配合的主动轴外圆以及密封环端凸缘端面和前后泵盖后肩处有较高的加工精度,才能使此处的径向间隙和轴向间隙都很小,从而减少泄漏量,起到密封作用。但是如果长期使用的液压油中含杂质,就会造成密封环内表面磨损,使密封环与轴的配合间隙。正常情况下,二者的配合间隙为0.024-0.035mm,当此配合间隙超过0.050mm时,就会使较多的高压油从间隙处通过,从而冲毁轴端的骨架油封,造成如上所述的故障现象。对于上述故障,如果能买到新的二次密封环,则更换密封环及轴端骨架油封后即可排除;须注意的是,密封环不能用别的金属套来代替,因为二次密封环是由锡青铜制成的,具有很高的耐磨性能。加要精度,有较高的同轴度,一般的金属套是无法保证的。如果买不到新件,则可采用下述方法进行修复。即车制一个缩紧套,套的内径比二次密封环小0.050mm,将密封环压入缩紧套内(套内表面尽可能光洁,以免挤伤密封环表面),在200oC左右的电热炉内定形并保持3h后,环的内径会缩小0.030mm左右,再经研磨后即可使用。采用此修复方法不仅经济实用,而且使用效果良好。故障:喷油器喷油压力过低,喷油器密封不严或针阀卡死滴油,喷油泵供油量过大。(3)机油清洁度太差(脏)使机油中含有太多的杂质会加速轴承和轴的磨损,而导致轴承和轴在短时间内因磨损而报废。(4)排气温度过高(供油时间迟,供油量过大,喷油嘴滴油,排气漏气等都会造成排气温度过高)使涡轮进口处的叶片烧损变形,使涡轮端密封处机油碳化及轴承处局部过热,造成密封和轴承过早失效。(5)空滤器阻塞会使压气机进气负压太高,造成密封环漏油。

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